I N S T I T U T O P OL I T É C N I C O N A C I ON A L
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I N S T I T U T O P OL I T É C N I C O N A C I ON A L
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA
CAMPUS GUANAJUATO
ESTANCIA INDUSTRIAL
PROYECTO: “Implementación de la metodología 8D’s para atacar defectos de calidad en la línea de producción del componentes Carrier 9.5 de la planta American Axle & Manufacturing
de México SMF”
Ing. Sistemas Automotrices
9SM1
ALUMNO: Carlos Alfredo Arredondo Delgado
ASESOR INTERNO: M. en C. Karina Sánchez Sosa.
PROFESORES TITULARES: Dr. David Alfredo Guerrero Pérez. M. en C. Ricardo Carrillo Mendoza.
Silao, Guanajuato a 19 de Mayo del 2016
0 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Índice
CAPITULO I. INFORMACION GENERAL ________________________________________ 1
1.1 INTRODUCCIÓN. _____________________________________________________________ 1
1.2 OBJETIVOS __________________________________________________________________ 1
1.3 JUSTIFICACIÓN ______________________________________________________________ 2
1.4 HIPÓTESIS __________________________________________________________________ 2
1.5 LIMITES Y ALCANCE __________________________________________________________ 2
CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL DE LA ORGANIZACION ___________________ 4
2.1 HISTORIA ___________________________________________________________________ 4
2.2 ESTRUCTURA ________________________________________________________________ 5
2.3 PRODUCTOS _________________________________________________________________ 6
2.4 DESEMPEÑO _________________________________________________________________ 9
2.5 ENTORNO ___________________________________________________________________ 9
CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA. _____________________________ 12
3.1 ANTECEDENTES. ____________________________________________________________ 12
3.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. ______________________________________________ 13
3.3 SITUACIÓN ACTUAL. _________________________________________________________ 14
3.4 SITUACIÓN DESEADA. ________________________________________________________ 14
CAPITULO IV. MARCO TEORICO _____________________________________________ 15
4.1 CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGÍA 8D'S _____________________________________ 15
4.2 CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD _________________________________ 15
4.3 CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO _______________________________________________ 16
4.4 CONOCIMIENTO DEL PROCESO ________________________________________________ 17
CAPITULO V. METODOLOGIA ________________________________________________ 19
5.1 DEFINICIONES ______________________________________________________________ 19
5.2 FACTORES _________________________________________________________________ 20
5.3 PROCEDIMIENTO ____________________________________________________________ 20
5.3.1 PROBLEMA DE MAQUINADO DESFASADO _______________________________________ 20
5.3.2 PROBLEMA DE FALTAS DE CUERDAS EN BARRENOS DE COVER PAN ____________________ 30
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CAPITULO VI. RESULTADOS _________________________________________________ 37
6.1 INDICADORES ______________________________________________________________ 37
6.1.1 PROBLEMA DE MAQUINADO DESFASADO ________________________________________ 37
6.1.2 PROBLEMA DE FALTA DE CUERDA EN BARRENOS DE COVER PAN ______________________ 39
6.2 EVALUACIÓN Y RESULTADOS__________________________________________________ 42
6.2.1 PROBLEMA DE MAQUINADO DESFASADO. ________________________________________ 42
6.2.2 PROBLEMA DE FALTA DE CUERDA EN BARRENOS DE COVER PAN ______________________ 44
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ______________________________________ 47
GLOSARIO __________________________________________________________________ 47
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________ 48
ANEXOS _____________________________________________________________________ 48
Índice de imágenes.
Figura 1. Carrier 9.5 con Tornillo desfasado _________________________________________________ 3
Figura 2.Carrier 9.5 con falta de cuerdas en el cover pan. ______________________________________ 3
Figura 3. Línea del tiempo de AAM en México _______________________________________________ 4
Figura 4. Organigrama de la planta SMF ___________________________________________________ 5
Figura 5. Departamentos de la planta SMF __________________________________________________ 5
Figura 6. Layout de la planta SMF _________________________________________________________ 6
Figura 7. Parque industrial “Las Colinas”. _________________________________________________ 10
Figura 8. Ubicación de GMC _____________________________________________________________ 10
Figura 9. Top 3 Defectos de Octubre 2015 __________________________________________________ 12
Figura 10. Top 3 Defectos de Noviembre 2015 _______________________________________________ 12
Figura 11. Top 3 Defectos de Diciembre 2015 _______________________________________________ 13
Figura 12. Top de reclamos del cliente GMC para Carrier 9.5 _________________________________ 13
Figura 13. Top de defectos (Enero 2016) _____________________________________________________ 14
Figura 14. Top de reclamos para Carrier 9.5 __________________________________________________ 14
Figura 15. Carrier 9.5 ___________________________________________________________________ 16
Figura 16. Diagrama de flujo _____________________________________________________________ 17
Figura 17. Carrier antes y después de maquinado en Op5-30 __________________________________ 18
Figura 18. Carrier antes y después de maquinado en Op10-20 _________________________________ 18
Figura 19. Carrier con interferencia para retirar las tapas. ___________________________________ 21
Figura 20. Operación para retirar las tapas del Carrier ______________________________________ 22
Figura 21. Alerta de calidad para maquinado desfasado ______________________________________ 22
Figura 22.Papeleta de certificación para maquinado desfasado ________________________________ 23
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Figura 23. Diagrama Ishikawa 1 __________________________________________________________ 23
Figura 24. Distancia de Linea de Centros piñones a pad lateral ________________________________ 24
Figura 25. Maquinado desfasado __________________________________________________________ 24
Figura 26. Identificación de los Pallet de una GBT ___________________________________________ 26
Figura 27. Pareto de pallets de Maquinas ___________________________________________________ 27
Figura 28. Pareto de cavidades____________________________________________________________ 27
Figura 29. Pareto de pallets de molde de corazón ____________________________________________ 28
Figura 30. Resultados dimensionales _______________________________________________________ 28
Figura 31. Maquinado desfasado __________________________________________________________ 29
Figura 32. Ajuste de maquina ____________________________________________________________ 29
Figura 33. Carrier con falta de cuerdas en barrenos de cover pan ______________________________ 30
Figura 34. Alertad de calidad para falta de cuerdas __________________________________________ 31
Figura 35. Papeleta de certificación ________________________________________________________ 31
Figura 36. Diagrama Ishikawa 2 __________________________________________________________ 32
Figura 37. Top 5 de causas de fractura de machuelo _________________________________________ 32
Figura 38. Validación de Máquinas el día 10 de febrero ______________________________________ 34
Figura 39. Validación de Máquinas el día 15 de marzo _______________________________________ 35
Figura 40. Rabbit test en Rack ____________________________________________________________ 36
Figura 41. Validación de detector de herramienta rota _______________________________________ 36
Figura 42. Manómetro de la presión del coolant _____________________________________________ 36
Figura 43. Rechazos de piezas por Maquinado desfasado _____________________________________ 37
Figura 44. FTQ de Carrier 9.5 ____________________________________________________________ 38
Figura 45. Costos de no calidad internos ___________________________________________________ 38
Figura 46. Cantidad de reportes por falta de cuerda 2015 _____________________________________ 39
Figura 47. Cantidad de reportes por falta de cuerda 2016 _____________________________________ 39
Figura 48. Costos de no calidad externos 2015 _______________________________________________ 40
Figura 49. Costos de no calidad externos 2016 _______________________________________________ 40
Figura 50. Cantidad de fracturas de machuelo en el 2015 _____________________________________ 41
Figura 51. Cantidad de fracturas de machuelo en el 2015 _____________________________________ 41
Figura 52. Comparativo de rechazos de piezas (antes y después) _______________________________ 42
Figura 53. Acumulado de rechazos de piezas por Maquinado desfasado _________________________ 42
Figura 54. Promedio FTQ Carrier 9.5 _____________________________________________________ 43
Figura 55. Comparativo de costos _________________________________________________________ 43
Figura 56. Acumulado de costos de no calidad internos _______________________________________ 44
Figura 57. Comparativo de reclamos del cliente (2015 y 2016) _________________________________ 44
Figura 58. Reportes por falta de cuerdas 2015 y 2016 ________________________________________ 45
Figura 59. Acumulado de costos___________________________________________________________ 45
Figura 60. Comparativo de fractura de machuelo 2015 y 2016 _________________________________ 46
Figura 61. Formato de Hallazgos defectos Carrier 9.5 ________________________________________ 48
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Índice de tablas.
Tabla 1. Catálogo de productos. ................................................................................................................. 9
Tabla 2. Principales clientes. .................................................................................................................... 11
Tabla 3. Integrantes del Equipo ............................................................................................................... 20
Tabla 4. Análisis 5W2H para el problema 1 ............................................................................................ 21
Tabla 5. Acciones correctivas y preventivas ............................................................................................ 25
Tabla 6. Validación de offset en montadura de op. 30 ............................................................................. 25
Tabla 7. Listado de máquinas de Carrier 9.5 ........................................................................................... 26
Tabla 8. Análisis 5W2H para el problema 2 ............................................................................................ 30
Tabla 9. Acciones correctivas y preventivas ............................................................................................ 33
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CAPITULO I. INFORMACION GENERAL
1.1 Introducción.
Silao Manufacturing Facility (SMF) es una empresa que se dedica al maquinado de piezas
de acero y aluminio para ejes trasero y delantero, cabe mencionar esta empresa Tier 2
suministra componentes a la empresa Tier 1 Guanajuato Manufacturing Complex (GMC),
la cual es una planta ensambladora de ejes traseros y delanteros. Actualmente dentro de la
planta SMF existen problemas de calidad dentro de sus productos, para este proyecto se me
ha asignado en la línea del componente Carrier 9.5, teniendo como objetivo atacar los
problemas de calidad que se detallan en la sección 1.5 “Limites y Alcance”, estos defectos
han llegado a impactar directamente al cliente directo GMC provocando que dicho cliente
genere reclamos de incidencias a la planta y por lo tanto se tiene una insatisfacción del
mismo.
El presente proyecto tiene como finalidad implementar la metodología de las 8D’s para
detectar y corregir las causas raíces que generan defectos de calidad (ver sección 1.5
“Limites y Alcance”) en la línea de producción del componente mencionado, aplicando la
herramienta de las 8D's se podrán proponer e implementar acciones correctivas y
preventivas que den solución al problema. Desarrollar esta labor traerá un cumplimiento en
la calidad de las piezas manufacturadas en la planta provocando que mejoren los
indicadores de rechazos de piezas, costos de no calidad y evitando que se generen reclamos
de incidencias por parte del cliente GMC, todo esto impactara en la reducción de costos, ya
que la calidad de un proceso genera como resultado una disminución de piezas defectuosas,
menor uso de recursos, menor tiempo total ciclo y todo esto impacta en el costo general de
las operaciones.
1.2 Objetivos
Objetivo General
Implementación de la metodología 8D’s para atacar defectos de calidad en la línea de
producción del componente Carrier 9.5 de la planta American Axle & Manufacturing de
México SMF
Objetivos Específicos
D1 Integrar el equipo. D2 Definir el problema. D3 Aplicar y verificar las medidas de contención preliminares.
D4 Identificar y verificar la(s) causa(s) raíz. D5 Definir y verificar las acciones correctivas definitivas. D6 Implementar y monitorear acciones correctivas permanentes.
D7 Evitar la repetición del problema. D8 Reconocer y felicitar al equipo.
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1.3 Justificación
Recientemente las actividades de SMF han sido afectadas por problemas de calidad en los
diversos productos que se maquinan en las instalaciones, en particular el producto Carrier
9.5, es por ello que surge el presente proyecto enfocándose únicamente a los problemas de
calidad que se mencionan mas adelante.
La manera en que se solucionaran los problemas o defectos que se detallan en las secciones
1.5 “Limites y Alcance” y 3.3 “Situación Actual” será aplicando la metodología de las
8D's, la cual pretende primeramente integrar un equipo multidisciplinario de las áreas de
manufactura, ingeniería, mantenimiento, calidad y herramientas, paso siguiente es definir el
o los defectos que se tienen y para ello será necesario hacer uso del diagrama de Pareto para
determinar cuáles son las incidencias más ocurrentes en los componentes maquinados, cabe
mencionar que para las quejas que se tengan por parte del cliente directo GMC será
necesario aplicar acciones de contención y verificación, posteriormente para detectar las
causas raíz que generan estos defectos será necesario emplear la herramienta de los 5
porque? y con la ayuda de un diagrama Ishikawa se podrán generar acciones correctivas y
preventivas que den solución a la problemática, para esto será necesario darle el
seguimiento y validación a cada una de las acciones correctivas y preventivas, ya que no
solamente se trata de proponer soluciones, sino de implementarlas y verificar que se estén
cumpliendo en tiempo y forma.
El presente proyecto tiene una gran importancia, ya que se obtendrán los siguientes
beneficios: -Disminuir el rechazo de piezas y con ello los costos de no calidad.
-Evitar futuros reclamos del cliente y con ello la satisfacción del mismo.
1.4 Hipótesis
La metodología de las 8D’s permitirá integrar un equipo multidisciplinario que trabajara en
conjunto para identificar, corregir y evitar los defectos de calidad de maquinado desfasado
y falta de cuerdas en barrenos de cover pan que actualmente existen en el componente
Carrier 9.5, esta metodología generara la implementación de acciones preventivas y
correctivas que evitaran que se generen piezas con defectos y por lo tanto se obtendrá una
satisfacción del cliente GMC.
1.5 Limites y Alcance
El presente proyecto se limita únicamente a los problemas de calidad que se mencionan a
continuación, posteriormente en el capítulo 3 “Análisis de la Problemática” se detalla de
mejor manera la justificación del porque se ha decidido atacar estos problemas:
Maquinado desfasado. En la figura 1 se muestra un Carrier 9.5 con el defecto de calidad de maquinado desfasado,
el efecto de este problema se genera en la línea de ensamble de GMC ocasionando una
interferencia del herramental de torque para el desensamble de los tornillos de las tapas,
provocando que choque el dado del herramental y el cover pan.
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Figura 1. Carrier 9.5 con Tornillo desfasado
Falta de cuerdas en cover pan. En la figura 2 se aprecia un Carrier 9.5 con falta de cuerdas, el efecto de este problema se
genera en la línea de ensamble GMC al momento de colocar el cover pan y detectar que
existen problemas de ensamble por falta de cuerda.
Figura 2.Carrier 9.5 con falta de cuerdas en el cover pan.
El presente proyecto parte desde la integración del equipo multidisciplinario (D1) hasta
evitar que se vuelvan a generar los diferentes problemas de calidad (D7), es importante
mencionar que no se supervisara la aplicación de la D8.
Cover pan
Tapas
Tornillo
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CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL DE LA ORGANIZACION
2.1 Historia
La historia de AAM (American Axle & Manufacturing) se puede contar desde el principio
del siglo XX y la infancia de la industria automotriz, cabe resaltar que la base de lo que
ahora es AAM se estableció en el año de 1917 cuando surgió General Motors Corporation,
una planta de fabricación de piezas de aviones en Detroit donde posteriormente se
añadieron piezas de automóviles y para 1920 ya se habrían construido dos plantas
adicionales en Detroit para satisfacer la demanda de la industria automotriz. A finales del
año 1992 General Motors anuncio públicamente que 18 de sus plantas de producción
estaban a la venta y en respuesta a este anuncio Richard E. Dauch, que se había retirado
recientemente de Chrysler Corporation como vicepresidente ejecutivo, formó un equipo de
inversión para comprar cinco plantas de producción. El 1 de marzo de marzo de 1994 AAM
se convirtió en un proveedor Tier One independiente de la industria automotriz invirtiendo
varios miles millones de dólares.
Desde su creación, AAM ha invertido aproximadamente cuatro mil millones de dólares en
gastos de capital de manera eficiente y adecuada. AAM también ha invertido casi mil
millones en investigación aplicada y desarrollo de nuevos productos desde 1994 y sigue
aumentando su inversión de productos, procesos y sistemas de tecnología con el fin de
impulsar su crecimiento global en un futuro. En la Figura 3 se muestran los
acontecimientos más significativos de AAM como industria automotriz dentro de México.
Figura 3. Línea del tiempo de AAM en México
1994. AAM se funda por Richard E. Dauch
y un grupo de inversionistas
1996. AAM introduce nuevo
sistema "Independent Rear
Drive System"
1998. Inicia la construcción de
Guanajuato Manufacturing
Complex en México (GMC).
2000. Inicia la producción en GMC.
2000. Guanajuato Forge inicia
construcción en México.
2001. Inicia la expansión de GMC para dar soporte a
los nuevos proyectos para
Chrysler.
2002. Expansión de 3 plantas de
manufactura facilidades para
completar la producción de ejes
11.5 para GM.
2005. Se completa la expansión de GMC para dar soporte a la
producción de driveshaft
2008. AAM crea AccuGear, una
planta manufacturera de engranes de alta
calidad.
2010. Guanajuato Manufacturing Complex lanza el nuevo módulo
Rear Drive, la Unidad ee transferencia de poder y
la produccion de tres piezas para ejes de
vehículos crossover.
2012. AAM expande
operaciones con la apertura Accugear
Silao.
2013. AAM inaugura Silao manufacturing
facility para complementar la
planta Guanajuato Manufacturing Complex con
operaciones de maquinado y
ensamble.
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2.2 Estructura
En la Figura 4 se muestra el organigrama de la planta SMF, donde se puede apreciar la
posición que se tiene dentro del departamento de calidad.
Figura 4. Organigrama de la planta SMF
En la Figura 5 se describen la función en general de cada uno de los departamentos de
SMF.
Figura 5. Departamentos de la planta SMF
Gerente de la planta
Gte Manufactur
a
Gte Materiales
Gte Herramient
as Gte Calidad
Calidad Piso
Coord. General
Coordinador T1
Auditor Tecnico Tecnico Practicante
Coordinador T2
Audiitor Tecnico Tecnico
Coordinador T3
Audiitor Tecnico Tecnico
Metrologia & Calibradores
Gte Mantenimie
nto
Gte Ing. Manufactur
a
Gte Ing. Industrial
Gte. Finanzas
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En la figura 6 se muestra el Layout de la planta en general, en el cual se puede apreciar la
distribución de las diferentes áreas.
Figura 6. Layout de la planta SMF
2.3 Productos
SMF es una planta que se dedica al maquinado de componentes de acero y aluminio, los
cuales se presentan en la tabla 1.
Parte Imagen Modelos Descripción
Carrier
Carrier 8.6
Carrier 9.5
Carrier 9.76
Carrier 9.25
Carrier 11.5
Carrier Nissan
Contiene alineado a todo el
mecanismo y está
compuesta por una parte
central donde se ubican el
piñón, la corona y un
conjunto de engranajes
denominados “satélites y
planetarios”.
Helical Case
Helical Case 9.25 PW
cuerpo
Helical Case 11.5 cuerpo
Helical Case 9.25 PW tapa
Helical Case 11.5 tapa
Caja del diferencial donde
alojan los planetarios de tipo
“Tornillo sin fin”.
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Ball Joint
Ball Joint Lower
Ball Joint Upper
Rotula que permite el
movimiento en los tres ejes.
Case
Case 8.6
Case 9.5
Caja del diferencial
Autoblocante donde se
alojan el grupo de
planetarios y satélites.
Bearing Cap
Bearing Cap 9.5
Bearing Cap 8.6
Bearing Cap 9.25
Bearing Cap 11.5
Tapas del carrier
Transfer Case
Ensamble Transfer Case
Transfer Case Front
Es un dispositivo que se
acopla a la salida de la
transmisión (que en
vehículos de tracción trasera
se conecta al cardán) y entre
otras cosas dirige la fuerza
que recibe hacia los
diferenciales trasero y
delantero.
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Transfer Case rear
Helical Gear
Side Gear 11.5
Side Gear GMI
Piñon 11.5
Piñon GMI
Engranes helicoidales que se
alojan en el interior de la
caja del diferencial.
PTU (unidad de
transferencia de Poder
Carrier PTU AF40
Carrier PTU P1LL
Carrier PTU X22
Las Unidades de
Transferencia de Potencia
Driveline proveen
distribución de torque de
tiempo completo o a
demanda en AWD para
FWD basado en sistemas de
AWD.
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Cover PTU AF40
Cover PTU P1LL
Cover PTU X22
Pinion Housing AF40
Pinion Housing P1LL
Pinion Housing X22
Tabla 1. Catálogo de productos.
2.4 Desempeño
SMF es una planta que inicio actividades hace dos años y medio, durante este tiempo la
planta ha tenido un enorme crecimiento donde se han hecho muchas mejoras, resaltando la
adquisición del nuevo cliente Nissan, esto ha generado la implementación de más maquinas
CNC para la producción del nuevo modelo.
SMF inicio actividades con dos líneas de producción para los modelos Case 8.6 y Case 9.5,
6 meses después ya se había instalado nueva maquinaria CNC para iniciar la producción de
los modelos Carrier 9.5/9.76/8.6, posteriormente se fueron instalando más líneas de
producción para dar suministrar más componentes al cliente GMC, además de ello SMF
cuenta con un aproximado de 1200 empleados.
Los indicadores de ventas no se presentan por motivos de políticas de la empresa.
2.5 Entorno
SMF se encuentra ubicada estratégicamente en el parque industrial “las colinas”, las
empresas que se encuentran dentro de este parque se muestra en la Figura 7, donde se
puede mencionar que existe una relación de la planta SMF con la empresas PTI y prodensa,
haciendo uso de los servicios que ofrecen estas empresa, donde brindan personal a la planta
de SMF que se dedica únicamente a inspeccionar cada uno de los componentes en la
operación final de cada línea de producción, esto con el fin de detectar un posible pieza
defectuosa y así evitar que llegue una pieza con defectos al cliente. Además de ello la
planta AccuGear que también se encuentra ubicada en el parque industrial “las Colinas”
maquina engranes (planetarios) que son suministrados a la planta SMF para su ensamble
dentro del componente Case.
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Figura 7. Parque industrial “Las Colinas”.
La figura 8 nos muestra la ubicación del cliente principal de SMF, siendo este GMC, el cual
a su vez exporta ejes traseros y delanteros a uno de sus clientes principales GM.
Figura 8. Ubicación de GMC
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La siguiente tabla muestra los clientes principales de AAM. Cliente Ubicación Aplicación Modelos
General
Motors
Corporation
Silao, MX
Arlington, TX
Fort Wayne, IN
SUV (Chevy Suburban / Tahoe
/ Cadillac Escalade)
Pick-ups
Chevy Silverado /Sierra
NISSAN Canton, China Pick-ups: Titan
Chrysler Saltillo, MX
Toledo, USA
Pick-ups: RAM 1500 / 2500 /
3500 / power wagon
Tabla 2. Principales clientes.
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA.
3.1 Antecedentes.
El presente proyecto surge de la información que se presenta en esta sección, cabe
mencionar que el objetivo primordial dentro de la empresa es el de atacar problemas de
calidad para el componente Carrier 9.5, es por ello que se recopiló información de meses
anteriores de los defectos con mayor ocurrencia para realizar los diagramas de Pareto que
se muestran en las figuras 9, 10 y 11.
En los diagramas podemos apreciar que el defecto con mayor ocurrencia es el de
maquinado desfasado, es por ello que se ha decidido atacar este problema empleando la
metodología 8D’s.
Figura 9. Top 3 Defectos de Octubre 2015
Figura 10. Top 3 Defectos de Noviembre 2015
67 48 45
Tornillo desfasado Mal acabado endiámetro de tapas
OP 10/20
Diámetro de piñóntrasero ovalado OP
10/20
Top 3 de Defetos Carrier 9.5 (Octubre 2015)
Piezas
262
67 56
Tornillo desfasado Distancia de centrode tubos a cara decover pan f/e OP
10/20
Diámetro de piñóntrasero f/e OP
10/20
Top 3 de Defetos Carrier 9.5 (Noviembre 2015)
Piezas
Maquinado
desfasado
Maquinado
desfasado
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Figura 11. Top 3 Defectos de Diciembre 2015
Adicional a la información presentada anteriormente, se recopiló la información de los
reclamos recibidos por parte del cliente directo GMC durante el año 2015 y con ello se
elaboró el diagrama de Pareto que se muestra en la figura 12, se puede apreciar los 4
principales defectos de piezas por los cuales se han recibido reclamos. Es por ello que se ha
decidido atacar el problema con mayor reclamos recibidos, el cual es falta de cuerdas en
barrenos de cover pan.
Figura 12. Top de reclamos del cliente GMC para Carrier 9.5
3.2 Identificación del problema.
En base a lo presentado en la sección anterior se han identificado 2 principales problemas,
sobre los cuales se implementara la metodología 8D’s para corregir y evitar que se vuelvan
a generar dichos problemas, los cuales son:
Maquinado desfasado.
Falta de cuerdas en barrenos de cover pan.
257
58 34
Tornillo desfasado Diámetro de piñóntrasero ovalado OP
10/20
Distancia de selloexterior a centro de
diferenciales OP10/20
Top 3 de Defetos Carrier 9.5 (Diciembre 2015)
Piezas
13
6 5 3
Falta de cuerdasen barrenos de
cover pan
Diámetro depiñón trasero
ovalado OP 10/20
Tubo de venteof/e
Rebaba enbarrenos demanufactura
Top de reclamos del cliente GMC (Ene - Dic 2015)
Maquinado
desfasado
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3.3 Situación Actual.
Las figuras 13 y 14 muestran la cantidad de rechazos de piezas y reportes del cliente que se
han tenido durante el mes de Enero.
Figura 13. Top de defectos (Enero 2016)
Figura 14. Top de reclamos para Carrier 9.5
3.4 Situación Deseada.
La situación que se desea y que se espera con la ayuda de la metodología 8D’s es disminuir
la cantidad de rechazos de piezas con el defecto de maquinado desfasado y evitar recibir en
un futuro un reporte por parte del cliente GMC sobre falta de cuerdas en barrenos de cover
pan.
257
119 77
Tornillodesfasado
Diámetro depiñón traserof/e OP 10/20
Diámetro depiñón traseroovalado OP
10/20
Top 3 de Defetos Carrier 9.5 (Enero 2016)
Piezas
1 1 1 1
Falta decuerdas en
barrenos decover pan
Tubo deventeo condoble ciclo
Diametro detubos ovalado
Rebaba enbarrenos demanufactura
Top de reclamos del cliente GMC (Ene 2016)
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CAPITULO IV. MARCO TEORICO
4.1 Conocimiento de la Metodología 8D's
La herramienta 8 D’s se compone de un ciclo de detección y un ciclo de prevención. Define
una metodología de acción correctiva, para poder utilizar las 8D’s lo primero que debemos
hacer es que todos los miembros del equipo conozcan cómo funcionan, en qué consisten y
los pasos necesarios para cada una de ellas. [7]
D1 Integrar el equipo: Este equipo deberá ser multidisciplinario y formado por personal involucrado o relacionado
con el problema, y con los conocimientos, habilidades e inclusive la autoridad para dar una
solución al problema. D2 Definir el problema:
Para iniciar a resolverlo, debemos conocer y entender claramente cuál es el problema. A
pesar de lo obvio que parezca, este suele ser una falla recurrente.
D3 Aplicar y verificar las medidas de contención preliminares:
Es necesario definir de manera inmediata las acciones de contención para controlar el
problema, así como evaluar que estas medidas sean adecuadas y efectivas en tanto se
definen las acciones definitivas.
D4 Identificar y verificar la(s) causa(s) raíz: Esta es una de las etapas críticas del proceso; si no se identifican adecuadamente las causa
que han provocado el problema, las acciones que se establezcan serán poco o nada efectivas
para resolverlo. Para esta etapa se pueden usar la técnica de los “5 Porqués”, el Diagrama
de Pescado, etc.
D5 Definir y verificar las acciones correctivas definitivas: Determinar las acciones correctivas con base en la(s) causa(s) raíz identificadas
previamente (D4) teniendo en cuenta su impacto en otras áreas/procesos o funciones dentro
de la organización.
D6 Implementar y monitorear acciones correctivas permanentes: Aplicar las acciones correctivas identificadas previamente (D5) y medir su efectividad para
confirmar si las acciones definidas arrojan los resultados esperados.
D7 Evitar la repetición del problema: Para evitar que se vuelva a presentar el mismo problema, es necesario que estandaricemos
las actividades y difundamos en toda la organización el conocimiento obtenido como
resultado de la solución del problema. D8 Reconocer y felicitar al equipo:
Debemos reconocer el esfuerzo de cada integrante del equipo en la solución del problema.
Esta fase se debe tener muy presente en cada análisis, ya que si el esfuerzo no es
reconocido es probable que en la siguiente ocasión el personal se reúse a colaborar
nuevamente. [7]
4.2 Conocimiento de herramientas de calidad
HERRAMIENTA DE LOS “5 PORQUÉS”
Es una técnica de preguntas y respuestas, utilizada para explorar la relación causa / efecto
sobre un problema particular. Actualmente se utiliza para determinar la(s) causa(s) raíz de
16 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
un defecto o problema. El principio de esta metodología se base en considerar que, al
aplicar 5 preguntas, se puede llegar a establecer a un nivel satisfactorio la causa efectiva de
un problema o situación. Esto no quiere decir que no se pueda continuar haciendo más
preguntas, sin embargo, la verdadera clave al aplicar esta técnica es fomentar la solución de
problemas al evitar las suposiciones y trampas lógica en lugar de seguir la cadena de
causalidad directa. [8]
Diagrama de Pareto
Se reconoce que más de 80% de la problemática en una organización es por causas
comunes, es decir, se debe a problemas o situaciones que actúan de manera permanente
sobre los procesos. Pero, además, en todo proceso son pocos los problemas o situaciones
vitales que contribuyen en gran medida a la problemática global de un proceso o una
empresa. Lo anterior es la premisa del diagrama de Pareto, el cual es un gráfico especial de
barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos categóricos, y tiene como objetivo
ayudar a localizar el o los problemas vitales, así como sus principales causas. La idea es
que cuando se quiere mejorar un proceso o atender sus problemas, no se den “palos de
ciego” y se trabaje en todos los problemas al mismo tiempo atacando todas sus causas a la
vez, sino que, con base en los datos e información aportados por un análisis estadístico, se
establezcan prioridades y se enfoquen los esfuerzos donde éstos tengan mayor impacto. [1]
Diagrama de Ishikawa (o de causa-efecto)
El diagrama de causa-efecto o de Ishikawa1 es un método gráfico que relaciona un
problema o efecto con los factores o causas que posiblemente lo generan. La importancia
de este diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas que afectan el
problema bajo análisis y, de esta forma, se evita el error de buscar de manera directa las
soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas. El uso del diagrama de Ishikawa
(DI) ayudará a no dar por obvias las causas, sino que se trate de ver el problema desde
diferentes perspectivas. [1]
4.3 Conocimiento del Producto
Carrier: Contiene alineado a todo el mecanismo y está compuesto por una parte central
donde se ubican el piñón, la corona y un conjunto de engranajes denominados “satélites y
planetarios”.
En la carcasa se fijan dos cañoneras o manguetas que alojan a cada uno de los palieres y
que componen el eje trasero del vehículo. Para lograr la lubricación de los elementos tiene
capacidad para alojar y retener el aceite necesario. En la Figura 15 se puede apreciar dicho
componente. [5]
Figura 15. Carrier 9.5
17 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
4.4 Conocimiento del Proceso
Entradas: Pieza de casting
Inicio
Arriba el material de casting a la
Operación 5-30.
El operador toma la pieza y la coloca en el fixture de la
máquina, cabe mencionar que en esta operación se realiza:
barrenos de soldadura, desbaste de tapas y desbaste de
pad lateral (ver Figura 17).
El operador retira la pieza de la máquina y
la limpia con aire comprimido.
El operador coloca la pieza en una banda transportadora,
donde es llevada a la operación 10-20.
El operador toma la pieza y la coloca en el fixture de la máquina,
cabe mencionar que en esta operación se realiza:
Desbaste de cover pan y tapas, desbaste y acabado de tubos,
desbaste y acabado de piñones, barrenos de tornillos de tapas,
barrenos del cover pan, cuerda para tornillos de tapas y para
barrenos de cover pan, barrenos de manufactura. (ver Figura 18).
El operador retira la pieza de la máquina y la limpia con aire
comprimido, posteriormente la coloca en la banda trasportadora
para ser llevada a la última operación, la operación 40
El operador coloca la pieza en la lavadora (operación 40) donde
es lavada, para posteriormente ser colocada un contenedor.
Fin Figura 16. Diagrama de flujo
18 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Figura 17. Carrier antes y después de maquinado en Op5-30
Figura 18. Carrier antes y después de maquinado en Op10-20
Desbaste de tapas Barrenos de soldadura
Tapas Cover pan
Barrenos de
manufactura
Barrenos de cover
pan
Tubos
Piñones
19 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
CAPITULO V. METODOLOGIA
5.1 Definiciones
D1 Integrar el equipo. En esta etapa inicial del proyecto se asignaron a las personas para llevar acabo la
metodología 8D’s, para esto se identificaron a las personas responsables de cada área, dado
que cada uno de ellos cuenta con el conocimiento del proceso y producto y con las
habilidades necesarias para solucionar los problemas e implementar acciones correctivas.
D2 Definir el problema. En esta etapa se resalta la evaluación detallada del problema, haciendo uso de la
herramienta llamada “5W2H”, ya que esta nos permite simplificar el problema de tal
manera que sea entendible para todo el equipo multidisciplinario y así poder organizar un
plan de acción de forma eficiente. Esta herramienta nos permite responder a las preguntas
¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo?, ¿Dónde? y ¿Por qué?.
D3 Aplicar y verificar las medidas de contención preliminares.
Se decide implementar como acción contenedora inspeccionar al 100% cada una de las
piezas que se tienen en GMC y en SMF con el fin de que no salgan de la planta con el
mismo defecto, colocando una papeleta de certificación en cada rack para validar que se
realizó la acción contenedora, además de ello se emite la alerta de calidad para cada defecto
con el fin de controlar el problema, inspeccionando cada una de las piezas para evitar el
mismo defecto.
D4 Identificar y verificar la(s) causa(s) raíz.
En esta etapa se procedió a realizar el análisis e investigación de cada uno de los problemas
a fin de determinar la causa raíz, para ello se hizó uso del diagrama Ishikawa y la
herramienta de los 5 porque?, cabe mencionar que se muestra evidencia a fin de demostrar
que la causa raíz es la principal fuente de la ocurrencia del problema.
D5 Definir y verificar las acciones correctivas definitivas.
En este punto el equipo multidisciplinario determinó las acciones correctivas en base a lo
obtenido en la D4 para atacar la causa raíz del problema, se identificaron a las personas
encargadas para ejecutar cada acción correctiva y se establecieron las fechas de
implementación, para logar esto fue necesario juntar al equipo y llenar las minutas de
reunión como evidencia.
D6 Implementar y monitorear acciones correctivas permanentes.
En esta etapa de la metodología involucra la implementación de las acciones correctivas,
las cuales deberán de ser documentadas o mostrar evidencia que demuestren la
implementación de las acciones correctivas. Cabe mencionar que en este punto se describe
la efectividad de las acciones y se confirma que dichas acciones resolvieron el problema
definitivamente.
20 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
D7 Evitar la repetición del problema. En esta etapa de la metodología se identificaron y estandarizaron los pasos o
procedimiento que se necesitan tomar para prevenir que se produzcan piezas en un
futuro con el mismo defecto.
5.2 Factores
Los factores que se han definido para el problema de maquinado desfasado son:
Rechazos de Piezas.
FTQ (first time quality).
Costos de no calidad internos.
Los factores que se han definiso para el problema de falta de cuerdad en barrenos de cover
pan son:
Reportes de incidencias por parte del cliente GMC.
Fracturas de machuelos.
Costos de no calidad externos.
5.3 Procedimiento
5.3.1 Problema de Maquinado desfasado
D1 Integrar el equipo.
En la tabla 3 se muestran a los integrantes que conforman el equipo multidisciplinario.
Departamento Nombre Responsabilidad
Ing. Industrial Teresita Delgado Ing. Industrial
Producción Esteban Mosqueda Supervisor de producción
Ingeniería Roberto Aragón Ing. Manufactura
Ingeniería José Llanos Ing. Manufactura
Calidad Erwin García Supervisor de Calidad
Calidad Carlos Arredondo Calidad Piso
Herramientas Benito Lozano Herramientas
Mantenimiento Francisco Quiñones Supervisor de Mantenimiento Tabla 3. Integrantes del Equipo
D2 Definir el problema.
GMC reporta problemas en línea de ensamble de Carrier 9.5, describiendo que el dado del
herramental choca contra el cover pan como se muestra en la Figura 19, lo cual hace
imposible que se retiren las tapas del Carrier. Se encontró que el Carrier presentaba el
maquinado más cargado del lado izquierdo que del lado derecho.
21 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Figura 19. Carrier con interferencia para retirar las tapas.
5W2H Respuesta
Quién ¿Quién se ve afectado por el
problema?
Cliente GMC
¿Quién fue el primero que observo el
problema?
Cliente GMC
¿A quién fue reportado el problema? Supervisor de Calidad
Qué,
como
¿Qué tipo de problema es? Interferencia al retirar las tapas del
Carrier
¿Tenemos evidencia física del
problema?
Si se tiene
Porqué ¿Por qué es este un problema? Genera problemas en línea de
ensamble GMC, provocando paro de
línea, ver figura 18
Dónde ¿De dónde viene el problema? El carrier se encuentra con maquinado
desfasado
Cuándo ¿Cuándo ocurrió el problema por
primera vez?
Junio del 2015
Cuánto ¿Cuánto es la cantidad de equipos
dañados?
Se desconoce
¿Cuál es el costo del problema en
dinero, gente y tiempo?
Costo por inspección de material =
$3,500.00
Con que
frecuencia
¿Cuál es la tendencia? Continua
¿El problema ocurrió con
anterioridad?
Si
Tabla 4. Análisis 5W2H para el problema 1
22 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Figura 20. Operación para retirar las tapas del Carrier
D3 Aplicar y verificar las medidas de contención preliminares.
Las acciones de contención son:
-Generar alerta de calidad.
-Difundir el problema con los Operadores.
-Revisión de material sospechoso en SMF y GMC, colocando una papeleta de certificación
en cada contenedor.
Figura 21. Alerta de calidad para maquinado desfasado
23 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Figura 20. Papeleta de certificación para maquinado desfasado
D4 Identificar y verificar la(s) causa(s) raíz.
Se aplica el diagrama de Ishikawa o diagrama causa efecto para identificar, clasificar y
mostrar las posibles causas del problema, el cual se muestra en la Figura 21.
Figura 23. Diagrama Ishikawa 1
5 Porque?
Porque el Carrier presenta maquinado desfasado
Porque hay variación en la distancia de línea de centro de piñones a pad lateral en la
operación 10-20 (139 +/- 0.250), con una tendencia a la mínima.
Porque esa variación depende del fresado del pad lateral en la operación 5-30 y con
frecuencia existe variación en el fresado del pad lateral.
Hipótesis 1: Porque la maquinas que existen ya son viejas y las condiciones de
dichas maquinas provocan la variación del fresado del pal lateral.
Hipótesis 2: Porque el casting presenta exceso de material en las zonas de sujeción,
lo que provoca la variación del fresado del pad lateral.
CARRIER 9.5
Maquinado desfasado
Material certificado con las letras CS2T en la panza del carrier
Figura 22.Papeleta de certificación para maquinado desfasado
24 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Para poder entender la causa raíz de este problema debemos comprender que existen dos
medidas de línea de centro de piñones a pad lateral (ver figura 24), una medida es del pad
lateral contra casting en la operación 5-30 con una medida de 139+/- 0.500 y otra medida es
del pad lateral contra maquinado en la operación 10-20 con una medida de 139 +/- 0.250.
El análisis de los 5 porque muestra que el problema del maquinado desfasado depende del
fresado del pad lateral en la operación 5-30, cabe resaltar que el fresado se realiza para que
la pieza asiente en el fixture de la siguiente operación (operación 10-20), si la herramienta
desbasta menos en el pad lateral existirá una distancia a la máxima (139.500) lo que
provocara que la pieza se desplace más hacia la derecha en el fixture de la operación 10-20
y esto generara un maquinado más cargado hacia la izquierda como se muestra en la Figura
25. La línea azul en la figura 25 representa la posición inicial donde la herramienta empieza
a maquinar y la línea roja es el desplazamiento de la pieza.
Adicional a esto se entrevistó a operador y con soporte del Ing. Jose llanos de ingeniería se
encontró que la variación en el fresado de pad lateral es de 300 a 400 micras, esto debido a
las condiciones de la máquina y un posible exceso de material en las zonas de sujeción.
Figura 24. Distancia de Linea de Centros piñones a pad lateral
Figura 25. Maquinado desfasado
139 +/- 0.250
25 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
D5 Definir y verificar las acciones correctivas definitivas.
La tabla 5 muestra el plan de acción de las acciones correctivas y preventivas, indicando al
responsable de cada actividad y el lapso de tiempo de su implementación.
Tabla 5. Acciones correctivas y preventivas
La primera de las acciones correctivas consta en implementar un offset en la montadura
(gage) de la operación 5-30, el offset es básicamente incrementar una determinada
tolerancia a una medida, en este caso se incrementaron 250 micras a la distancia de línea de
centros de piñones a pad lateral en el gage, esto con el objetivo de evitar que el operador
produzca piezas a la máxima. Para validar esta acción se seleccionan 5 piezas para medir la
característica de distancia Línea de Centros de piñones a pad lateral en CMM en el
laboratorio de metrología, enseguida, se miden utilizando la montadura o gage, obteniendo
los resultados que se muestran en la tabla 6.
CMM Montadura Diferencia
138.858 139.118 0.260
138.676 138.938 0.262
139.123 139.385 0.262
138.988 139.246 0.258
139.056 139.321 0.265
Tabla 6. Validación de offset en montadura de op. 30
La diferencia de mediciones que se obtuvieron entre la montadura y CMM nos demuestran
que efectivamente existe un offset en la montadura.
La siguiente acción a implementar fue elaborar un formato donde se capture la trazabilidad
de las piezas con este defecto durante el mes de Enero y Febrero de las maquinas que
maquinan el modelo Carrier 9.5 (Tabla 7), esto con el fin obtener más información, esta
actividad le fue asignada al operador de la operación final, la cual consta de llenar el
formato de registro que se muestra en la sección de “Anexos”. La tabla 7 muestra el listado
de máquinas y los pallet o fixture de cada una.
26 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
MAQUINA PALLET A PALLET B
701497 99 A, 100 A 99 B, 100 B
701703 117 A, 118 A 117 B, 118 B
701704 119 A, 120 A 119 B, 120 B
701705 121 A, 122 A 121 B, 122 B
604011 13 A, 14 A 13 B, 14 B
604204 47 A, 48 A 47 B, 48 B
701755 123 A, 124 A 124 B, 124 B
701756 125 A, 126 A 125 B, 126 B
604640 23 A, 24 A 23 B, 24 B
701754 127 A, 128 A 127 B, 128 B
604016 18 A, 19 A 18 B, 19 B
604015 199 A, 200 A 199 B, 200 B
604212 66 A, 22 A 66 B, 22 B
701757 129 A, 130 A 129 B, 130 B
701758 131 A, 132 A 131 B, 132 B
701759 133 A, 134 A 133 B, 134 B
604011 13 A, 14 A 13 B, 14 B
604204 47 A, 48 A 47 B, 48 B Tabla 7. Listado de máquinas de Carrier 9.5
Figura 26. Identificación de los Pallet de una GBT
Pallet A
Pallet B
27 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Los Hallazgos que se registraron durante el mes de Enero y Febrero se grafican en las
figuras 27, 28 y 29, figurando los pallet 66A y 66B.
Figura 27. Pareto de pallets de Maquinas
Figura 28. Pareto de cavidades
28 26
8
4 3 3
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28
.6%
55
.1%
63
.3%
67
.3%
70
.4%
73
.5%
75
.5%
77
.6%
79
.6%
81
.6%
82
.7%
83
.7%
84
.7%
85
.7%
86
.7%
87
.8%
88
.8%
89
.8%
90
.8%
91
.8%
92
.9%
93
.9%
94
.9%
95
.9%
96
.9%
98
.0%
99
.0%
10
0.0
%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
0
5
10
15
20
25
30
66
A
66
B
12
7A
18
A
12
6A
12
3A
19
A
12
1A
19
9A
19
9B
46
A
41
A
29
A
22
B
18
B
16
6A
12
8B
12
6B
12
1B
12
4A
13
1A
14
9A
14
9B
14
A
14
B
15
B
16
B
19
4A
Nu
me
ro d
e d
efe
cto
s
Pallets de Maquinas
Incidentes sobre Tornillo Desfasado (Ene-Feb 2016) Pallet
#Defectos Acumulado
34 32
19
14
10
6 29.6%
57.4%
73.9%
86.1% 94.8%
100.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
N2 N3 N12 N1 N11 N10
Nu
me
ro d
e d
efe
cto
s
Cavidades de Carrier
Incidentes sobre Tornillo Desfasado (Ene-Feb 2016) Cavidad
#Defectos Acumulado
28 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Figura 29. Pareto de pallets de molde de corazón
Tomando en cuenta la información obtenida en el Pareto de la Figura 27, se decide mandar
a medir piezas del pallet 66A y 66B obteniendo una desalineación de maquinado, la
coordenada pide una distancias de 139.00 +/- 0.250 y se encuentran maquinadas con
distancia de 138.294 mm, la Figura 30 nos muestra el resultado dimensional.
Figura 30. Resultados dimensionales
39
23
13
7 5 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1
34
.8%
55
.4%
67
.0%
73
.2%
77
.7%
82
.1%
85
.7%
88
.4%
91
.1%
92
.9%
94
.6%
96
.4%
97
.3%
98
.2%
99
.1%
10
0.0
%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Nu
me
ro d
e D
efe
cto
s
Molde de Corazon
Incidentes sobre Tornillo Desfasado (Ene-Feb 2016) Pallet
#Defectos Acumulado
Pad lateral
29 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Figura 31. Maquinado desfasado
Se le notifica a Ingeniería de manufactura, solicitándole que mueva la coordenada x 0.700
micras hacia la izquierda para el pallet 66A y 66B
x
138.400 Figura 32. Ajuste de maquina
30 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
5.3.2 Problema de faltas de cuerdas en barrenos de cover pan
D1 Integrar el equipo. El equipo multidisciplinario no cambia para este problema, es el mismo que se presentó en
la tabla 3.
D2 Definir el problema.
GMC reporta problemas para ensamblar el cover pan en el Carrier dado que no se logró
torquear correctamente, lo que se encontró fue que el Carrier presentaba 4 barrenos del
cover pan con falta de cuerda como se muestra en la Figura 33.
Figura 33. Carrier con falta de cuerdas en barrenos de cover pan
5W2H Respuesta
Quién ¿Quién se ve afectado por el
problema?
Cliente GMC
¿Quién fue el primero que observo el
problema?
Cliente GMC
¿A quién fue reportado el problema? Supervisor de Calidad
Qué,
como
¿Qué tipo de problema es? Falta de cuerdas en barrenos de cover
pan
¿Tenemos evidencia física del
problema?
Si se tiene
Porqué ¿Por qué es este un problema? Genera problemas en línea de
ensamble, provocando paro de línea.
Dónde ¿De dónde viene el problema? Fractura o desgaste del machuelo.
Cuándo ¿Cuándo ocurrió el problema por
primera vez?
Enero del 2015
Cuánto ¿Cuánto es la cantidad de equipos
dañados?
Se desconoce
¿Cuál es el costo del problema en
dinero, gente y tiempo?
Costo por inspección = $5,000.00
Con que
frecuencia
¿Cuál es la tendencia? Aleatoria
¿El problema ocurrió con
anterioridad?
Si
Tabla 8. Análisis 5W2H para el problema 2
31 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
D3 Aplicar y verificar las medidas de contención preliminares.
Las acciones de contención son:
-Generar alerta de calidad.
-Difundir el problema con los Operadores.
-Revisión de material sospechoso en SMF y GMC, colocando una papeleta de certificación
en cada contenedor.
Figura 34. Alertad de calidad para falta de cuerdas
CARRIER 9.5
Falta de cuerdas en cover pan
Material certificado con el número 12 en el interior del carrier.
Figura 35. Papeleta de certificación
32 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
D4 Identificar y verificar la(s) causa(s) raíz.
Se aplica el diagrama de Ishikawa o diagrama causa efecto para identificar, clasificar y
mostrar las posibles causas del problema, el cual se muestra en la Figura 36.
Figura 36. Diagrama Ishikawa 2
5 Porque?
Porque el Carrier presenta falta de cuerda en barrenos del cover pan
Porque se fractura el machuelo
Porque la maquina presenta fallas de coolant
Hipótesis 1: porque hay baja presión de coolant.
Hipótesis 2: porque el tanque de coolant esta sucios.
Hipótesis 3: porque los filtros están sucios.
Es importante mencionar que las causas de fractura de machuelo se tomaron del Pareto que
se muestra en la Figura 37, el cual fue elaborado con información proporcionada del
departamento de herramientas, figurando como top1 fallas de coolant, es por ello que se ha
decidido empezar a atacar esta causa raíz.
Figura 37. Top 5 de causas de fractura de machuelo
33 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
D5 Definir y verificar las acciones correctivas definitivas.
La tabla 10 muestra el plan de acción de las acciones correctivas, indicando al responsable
de cada actividad y el lapso de tiempo de su implementación.
Tabla 9. Acciones correctivas y preventivas
Primeramente se procedió a revisar en cada máquina (ver Tabla 7) los parámetros que
afectan la fractura del machuelo, esto con el fin de tener una revisión inicial de que
parámetros tenían las máquinas y para en futuras fechas poder realizar una comparación de
las mejoras que se hicieron en cada parámetro con la implementación de las acciones, cabe
mencionar que los parámetros que se revisaron el día 10 de Febrero del 2016 son:
Parámetros que ayudan a que no vuelva a ocurrir fractura del machuelo:
Presión del refrigerante: Se verifica a que presión se encuentra el refrigerante
cuando entra la herramienta del machuelo para hacer las cuerdas del cover pan, la
presión nominal debe ser de 200 a 300 psi.
Bomba de alta presión: Se verifica que la maquina cuente con bomba de alta
presión, dado que este tipo de bomba ayuda a que el refrigerante salga con más
presión y con ello evitar una posible fractura del machuelo.
Manómetro instalado: Validar que cada máquina cuente con el manómetro del
refrigerante, esto es necesario para leer la presión.
Parámetros que ayudan a detectar cuando ocurra una fractura del machuelo:
Check list de máquina: Se verifica que cada máquina tenga incluido en su check
list la validación de la herramienta rota al inicio de turno, esto solamente aplica para
las máquinas que tengan sistema de detección de herramienta rota.
34 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Validación de detector de herramienta rota: Para las máquinas que cuentas con
este sistema se verifica que el operador realice el procedimiento para validar el
correcto funcionamiento del detector de herramienta rota.
Portaherramientas (rabbit test): Se verifica que en cada máquina exista el
portaherramienta llamada “rabbit test”, la cual es necesaria para realizar la
validación del detector de herramienta rota.
Conocimiento del operador: Validar que el operador conozca el procedimiento
para validar el detector de la herramienta rota.
Fractura del machuelo: Se entrevista a operador para ver si existió fractura del
machuelo en los últimos días.
Sistema de detección: Se verifica con el técnico de la línea si la maquina cuenta
con sistema de detección de herramienta rota.
Detector activado: Se verifica con el técnico de la línea si la maquina tiene
activado el sistema de detección de herramienta rota.
Figura 38. Validación de Máquinas el día 10 de febrero
Basándose en la información que se muestra en la figura 38 se puede apreciar que para
evitar que ocurra la fractura de machuelo se requiere:
Instalar en 11 máquinas el indicador de presión (manómetro), esto para que el
operador pueda leer que el refrigerante se encuentre dentro de la presión nominal.
35 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Cambiar en 6 maquinas la bomba de variable a bomba de alta presión, esto para que
el refrigerante se encuentre dentro de la presión nominal.
Las primeras dos acciones correctivas que se plantearon en la tabla 10 ayudaran a cumplir
con los requerimientos mencionados anteriormente y para detectar una posible fractura del
machuelo se requiere:
Integrar en 13 máquinas el portaherramienta rabbit test
Integrar en 8 máquinas el sistema de detección de herramienta rota.
Activar en 14 máquinas el sistema de detección de herramienta rota.
Las acciones de detección que se plantearon en la tabla 10 ayudar a cumplir con los
requerimientos mencionados.
Para el día 15 de marzo se retomó la actividad de verificar los parámetros con el fin de
validar que se estuvieran implementando las acciones correctivas y preventivas, la
información se muestra en la figura 39
Figura 39. Validación de Máquinas el día 15 de marzo
En la figura 39 se puede apreciar los avances que se tuvieron con la implementación de las
acciones:
Instalación de manómetro de presión en 4 máquinas.
Instalación de bomba de alta presión en 2 máquinas.
36 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Integración de rabbit test en 4 máquinas.
Activación de detector de herramienta rota en 2 máquinas.
A continuación se muestran algunas imágenes como evidencia
Figura 40. Rabbit test en Rack
Figura 41. Validación de detector de herramienta rota
Figura 42. Manómetro de la presión del coolant
37 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
CAPITULO VI. RESULTADOS
6.1 Indicadores
En esta etapa del proyecto se presentan los indicadores que demuestran los resultados que
se obtuvieron a partir de la implementación de las acciones y con ello poder plantear si se
cumplieron los objetivos propuestos en un inicio, cabe resalta que este capítulo abarca la
implementación de la D6 y D7.
6.1.1 Problema de maquinado desfasado
6.1.1.1 Rechazos de piezas
La figura 43 muestra la cantidad de rechazos de piezas durante el periodo de noviembre del
2015 a abril del 2016, esta información se obtuvo de los formatos I-Chart, en dichos
formatos personal de la empresa PTI registra todos los rechazos de piezas que se tienen
durante el día. Es importante mencionar que a partir del mes de febrero existe una
disminución de rechazos debido a la implementación de las acciones.
Figura 43. Rechazos de piezas por Maquinado desfasado
6.1.1.2 FTQ (Firts Time Quality)
La figura 44 muestra el porcentaje de FTQ que se tuvo durante los meses de noviembre
2015 a abril 2016, esta información se obtuvo tomando en cuenta la producción y el scrap
de cada mes para poder calcular el FTQ con la fórmula (1).
𝐹𝑇𝑄 =𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠+𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑆𝑐𝑟𝑎𝑝 (1)
262 257 210
156
87 56
100.0% 98.1%
80.2%
59.5%
33.2%
21.4%
-10.0%
10.0%
30.0%
50.0%
70.0%
90.0%
110.0%
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16
Can
tid
ad
Meses
Rechazos por Maquinado desfasado (2015 - 2016)
38 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Cabe resaltar que en la segunda grafica de la figura 44 se puede a preciar una aumento en el
porcentaje del FTQ, lo cual indica que existe una disminución de piezas scrap.
Figura 44. FTQ de Carrier 9.5
6.1.1.3 Costos de no calidad internos
La figura 45 muestra lo costos que se generan por retrabajar las piezas con maquinado
desfasado, para obtener esta información se tomaron en cuenta los siguientes factores:
Pago a asociado por hora: $ 50.00
Cantidad de piezas que se retrabajan por Hora: 10
Costo en material para retrabajar: $100 por 50 piezas
Figura 45. Costos de no calidad internos
98.17% 98.13% 98.11%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
nov.-15 dic.-15 ene.-16
Po
rce
nta
je
FTQ Carrier 9.5
98.33% 98.37% 98.45%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
feb.-16 mar.-16 abr.-16P
orc
en
taje
FTQ Carrier 9.5
$1,810.00 $1,785.00
$1,550.00
$1,080.00
$585.00
$380.00
$-
$250.00
$500.00
$750.00
$1,000.00
$1,250.00
$1,500.00
$1,750.00
$2,000.00
nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16
Can
tid
ad
Meses
Análisis de gastos por Retrabajo en piezas con maquinado desfasado
39 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
6.1.2 Problema de falta de cuerda en barrenos de cover pan
6.1.2.1 Reportes del cliente GMC
La figuras 46 y 47 muestran la cantidad de reportes recibidos durante el año 2015 y 2016
por la condición de falta de cuerdas en barrenos de cover pan, esta información se obtuvo
de la base de datos de reportes de incidencias para el modelo Carrier 9.5. Cabe mencionar
que a partir del mes de febrero del 2016 se generaron las acciones correctivas y preventivas
debido al reclamo recibido por parte del cliente GMC y a partir de esa fecha no se ha vuelto
a recibir otro reclamo por la misma condición.
Figura 46. Cantidad de reportes por falta de cuerda 2015
Figura 47. Cantidad de reportes por falta de cuerda 2016
1
2
0 0
3
2
0
1 1
2
0
1
0
1
2
3
4
Can
tid
ad
Meses
N° Reportes por falta de cuerda en barrenos de cover pan (2015)
Total=13
0
1
0 0 0
1
2
3
4
Can
tid
ad
Meses
N° Reportes por falta de cuerda en barrenos de cover pan (2016)
Total=1
40 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
6.1.2.2 Costos de no calidad externos
La figuras 48 y 49 muestran los costos que se generaron por realizar una contención en
GMC cuando se recibió un reclamo por falta de cuerdas en barrenos del cover pan. La
información se obtuvo considerando una duración de 2 días (6 turnos) para revisar todo el
material que se tiene en GMC y tomando en cuenta los siguientes factores:
Costo de transporte (6 envíos de personal): $300.00
Costo de asociado enviado ($120 diarios): $720.00
Costo de funda (eje con el modo de falla): $4,068.00
Sumando las cantidades anteriores se obtiene un total de $5,088.00, siendo este el costo
total por inspección.
Figura 48. Costos de no calidad externos 2015
Figura 49. Costos de no calidad externos 2016
$5,088.00
$10,176.00
$15,264.00
$10,176.00
$5,088.00
$5,088.00
$10,176.00
$5,088.00
$-
$2,000.00
$4,000.00
$6,000.00
$8,000.00
$10,000.00
$12,000.00
$14,000.00
$16,000.00
Can
tid
ad
Meses
Costos de no calidad externos por falta de cuerda en barrenos de cover pan (2015)
Total= $66,144.00
$5,088.00
$0.00
$2,000.00
$4,000.00
$6,000.00
$8,000.00
$10,000.00
$12,000.00
$14,000.00
$16,000.00
Can
tid
ad
Meses
Costos de no calidad externos por falta de cuerda en barrenos de cover pan (2016)
Total=$5,088.00
41 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
6.1.2.3 Cantidad de fracturas de machuelo
Las figuras 50 y 51 muestran la cantidad de fracturas durante el año 2015 y 2016, esta
información se obtuvo de la base de datos “Daño machuelos” que fue proporcionada por el
departamento de herramientas, cabe mencionar que durante los meses de febrero, marzo y
abril existe una disminución de fracturas, lo cual demuestra la efectividad de las acciones.
Figura 50. Cantidad de fracturas de machuelo en el 2015
Figura 51. Cantidad de fracturas de machuelo en el 2015
21
34
27
16
26
20
20
11 11
14
13
6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Can
tid
ad
Meses
Cantidad de Fractura de Machuelo 2015
Total=219
23
16 17
7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Can
tid
ad
Meses
Cantidad de Fractura de Machuelo 2016
Total=63
42 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
6.2 Evaluación y Resultados
6.2.1 Problema de maquinado desfasado.
6.2.1.1 Rechazos de piezas
La figura 51 muestra el comparativo del antes y después de la implementación de las
acciones, en dicha figura se puede apreciar la tendencia de rechazos de piezas. Cabe resaltar
que existe una disminución de rechazos del 59% (ver figura 52) equivalente a una cantidad
de 430 piezas, con lo cual se puede plantear que se cumplió el objetivo planteado en un
inicio, el cual era lograr una disminución de rechazos de piezas.
Figura 52. Comparativo de rechazos de piezas (antes y después)
Figura 53. Acumulado de rechazos de piezas por Maquinado desfasado
729.00
299.00
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
1 2 3
Can
tid
ad d
e R
ech
azo
s
Meses
Comparativo del antes y despues
Nov 2015 - Ene 2016 Feb 2016 - Abr 2016
729
299
100.0%
41.0%
-10.0%
10.0%
30.0%
50.0%
70.0%
90.0%
110.0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Nov 2015 - Ene 2015 Feb 2016 - Abr 2016
Can
tid
ad
Meses
Rechazos por Maquinado desfasado (2015 - 2016)
43 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
6.2.1.2 FTQ (Firts Time Quality)
La figura 54 muestra el promedio de FTQ antes y después de la implementación de la
acciones correctivas, en el cual podemos apreciar un aumento del 0.24%.
Figura 54. Promedio FTQ Carrier 9.5
6.2.1.3 Costos de no calidad internos
La figura 55 muestra el comparativo de los costos acumulados, donde se puede apreciar que
la tendencia de costos es menor en la línea de Febrero a Abril del 2016. En la figura 56 se
muestra el ahorro que se generó debido a la disminución de rechazos de piezas.
Figura 55. Comparativo de costos
98.14% 98.38%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
Antes Después
Po
rce
nta
je
Promedio FTQ Carrier 9.5 Antes vs Después
$-
$1,000.00
$2,000.00
$3,000.00
$4,000.00
$5,000.00
$6,000.00
1 2 3
Can
tid
ad d
e R
ech
azo
s
Meses
Comparativo de Gastos (antes y despues)
Nov 2015 - Ene 2016 Feb 2016 - Abr 2016
44 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Figura 56. Acumulado de costos de no calidad internos
6.2.2 Problema de falta de cuerda en barrenos de cover pan
6.2.2.1 Reportes del cliente GMC
La figura 57 muestra el comparativo de reclamos del cliente durante el año 2015 y 2016,
cabe resaltar la comparación de los meses de Enero a abril del 2015 donde se tuvieron 3
reclamos y los meses de Enero a abril del 2016 donde solamente se obtuvo un reclamo y
hasta la fecha no se ha recibido otro reclamo, con lo cual se cumplió el objetivo de no
recibir otro reclamo del cliente GMC.
Figura 57. Comparativo de reclamos del cliente (2015 y 2016)
$5,145.00
$2,045.00
$-
$600.00
$1,200.00
$1,800.00
$2,400.00
$3,000.00
$3,600.00
$4,200.00
$4,800.00
$5,400.00
nov.-15 dic.-15
Can
tid
ad
Meses
Acumulado de gastos por Retrabajo a piezas con maquinado desfasado
Ahorro = $3,100.00
1
3
13
0123456789
10111213
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Can
tid
ad d
e R
ecl
amo
s
Meses
Comparativo de reclamos del cliente (2015 y 2016)
Ene - Dic 2015 Ene - Dic 2016
45 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
Figura 58. Reportes por falta de cuerdas 2015 y 2016
6.2.2.2 Costos de no calidad externos
La figura 59 muestra el ahorro que se ha tenido en comparación con el año 2015, ahorrando
hasta le fecha un total de $10,176.00
Figura 59. Acumulado de costos
3
1
100%
33.3%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
130%
0
1
2
3
4
2015 2016
Can
tid
ad
Año
Reportes de Enero - Abril
$15,264.00
$5,088.00
$-
$1,500.00
$3,000.00
$4,500.00
$6,000.00
$7,500.00
$9,000.00
$10,500.00
$12,000.00
$13,500.00
$15,000.00
Ene-Abr 2015 Ene-Abr 2016
Can
tid
ad
Año
Acumulado de costos
Ahorro=$10,176.00
46 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
6.2.2.3 Cantidad de fractura de machuelo
La figura 60 muestra el comparativo de fracturas de machuelo durante el año 2015 y lo
transcurrido durante el año 2016, cabe mencionar que a partir del mes de Febrero existe una
disminución de fracturas de machuelo, equivalente a una cantidad de 35 fracturas menos en
comparación con la tendencia del año 2015.
Figura 60. Comparativo de fractura de machuelo 2015 y 2016
98
219
63
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Can
tid
ad d
e R
ecl
amo
s
Meses
Comparativo de fractura de machuelo del 2015 y 2016
2015 2016
47 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Sin duda alguna hoy en día es de suma importancia para las compañías mantener un
sistema de calidad elevado, dado que esto genera el valor de sus productos y además de ello
brinda una satisfacción al cliente y con ello trae ventajas competitivas que hacen destacar a
la empresa sobre los demás competidores.
Es importante mencionar que dentro de toda empresa es muy difícil que no se
tengan problemas que afecten la calidad de los productos, sin embargo, hoy en día existen
herramientas para atacar dichos problemas de manera que se puedan eliminar y evitar su
recurrencia.
En el presente proyecto aplicar la metodología 8D’s resultó eficaz para dar solución
a los problemas planteados, dado que se logró un cumplimiento en los objetivos, logrando
una disminución de rechazos de piezas por el problema de maquinado desfasado y la
satisfacción del cliente GMC al no recibir un reclamo por el problema de falta de cuerdas
en el cover pan.
El presente trabajo se concluyó de manera exitosa, dado que se cumplieron con los
objetivos que se plantearon a un inicio, solamente basto del trabajo en equipo, compromiso
y los recursos que la empresa proporciono, cabe resaltar que durante la estancia industrial
ese adquirieron nuevos conocimientos, así como el refuerzo de otros.
Como recomendaciones se sugiere lo siguiente:
La implementación de la metodología 8D’s generó un impacto en el rechazo de
piezas por el maquinado desfasado, obteniendo una disminución del 59% de rechazos, esto
nos muestra que no se logró eliminar por completo el problema, es por ello que se sugiere
trabajar más sobre este problema para dar una solución completa de manera que se evite la
recurrencia del defecto del maquinado desfasado.
Cabe resaltar que no se implementaron al 100% algunas acciones por el problema
de falta de cuerda, por lo que se recomienda seguir monitoreando el avance de las acciones
correctivas y preventivas.
GLOSARIO
Tier 1: Las empresas Tier 1 desempeñan un papel importante en las cadenas de suministro
complejas. A nivel de una empresa es el miembro más importante de una cadena de
suministro, suministrando componentes directamente al OEM.
Tier 2: Empresas que suministran a empresas Tier1
48 IPN | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato
BIBLIOGRAFIA
[1] Gutiérrez Pulido, de la vara Salazar, (2013). Control estadístico de la calidad y seis
sigma. 3ra Edición, Editorial Mc GrawHill.
[2] Rajadell Carreras, Sánchez García José Luis, (2010). Lean Manufacturing. La evidencia
de una necesidad. Ediciones Díaz de Santos.
[3] JLindsay, James Evans, William M, (2008). Administración y control de la calidad.
7Ma Edición, Editorial Thompson.
[4] Villaseñor Alberto, Galindo Edber (2010). Manual de lean Manufacturing, guía básica.
Limusa: 2da. Edición.
[5] Esteban José Domínguez, Julian Ferrer, (2012). Sistemas de Transmisión y frenado.
Editex: España.
[6] Agueda Eduardo, Navarro José Martin, (2012). Sistemas de Transmisión y frenado.
Paraninfo: España.
[7] Artículo: Solución de Problemas “8 Disciplinas”. TÜV RHEINLAND DE MÉXICO.
[8] Artículo: Análisis de Causas Raíz de Problemas. TÜV RHEINLAND DE MÉXICO.
ANEXOS
Figura 61. Formato de Hallazgos defectos Carrier 9.5